MBBR工藝在污水處理廠提量增效中的應用
摘要:采用MBBR對華東某污水廠進行擴容,在原池基礎上擴容2萬m3/d,改造后污水廠污水處理規模達到12萬m3/d;改造時,保持厭缺氧區不變,好氧區采用兩級MBBR設計,采用微動力混合池型,強化系統抗沖擊能力;好氧區投加SPR-3型填料,有效比表面積為800㎡/m3,符合《水處理高密度聚乙烯懸浮載體填料》行業標準;同時進行二沉池改造,改建高效沉淀池,新增轉鼓過濾,實現工藝系統匹配,達到處理標準。改造后,水量提升20%,出水水質穩定達到一級A標準,優化運行可達到準IV類標準,生化池出水TN均值為10.40mg/L,TN去除率為83.50%,好氧段發生TN去除現象可去除TN6-10mg/L;生化池出水TP為0.43mg/L,TP去除率為93.00%,缺氧段發生顯著的TP去除現象,在高效沉淀池投加鐵鹽絮凝劑后,TP可以降低到0.30mg/L以下;系統內SND及DPB的出現,實現了碳源限制下的同步強化脫氮除磷,未投加碳源情況下TN和TP穩定達標,通過SND途徑去除TN占比13.20%,通過DPB途徑去除TP達到88.00%,實現了節能降耗。
隨著城市化進程的不斷發展及人民生活水平的提高,城市人口及用水量逐步增大,很多城市污水廠面臨負荷飽和需要提量,解決方案包括原廠址內提量、擇地新建增量污水廠、全部拆遷擴建污水廠等。相比新建或擴建,原廠提量無疑是最優選擇,經濟投資省、見效周期快。污水廠最大亦是最核心的處理構筑物即生化池,具有很大提量空間,尤其是移動床生物膜(MBBR)、膜生物反應器(MBR)等工藝在國內廣泛應用后,更增加了多種技術選擇,能夠實現原池提量。不論是MBBR還是MBR,核心技術思路均為提高生物量,提高處理負荷,強化處理效果,各具優勢,需要具體項目具體分析適用性。本研究通過華東某污水廠擴容提效項目分析,以MBBR為核心,實現原廠提量20%,為國內具有類似需求污水廠改造提供技術參考。
01 項目背景
1.1 項目概況
華東某污水廠占地104畝,歷經四期工程建設。一期設計處理能力為2.5萬m3/d,采用三溝式氧化溝處理工藝,于1995年建設,1999年投入運營;二、三期工程設計處理能力均為3萬m3/d,采用A/A/O工藝,分別于2006年、2008年初建設,二期工程2007年投入運營,三期工程2009年1月投入運營;2012年實施的四期工程為對已建工程的改擴建,將一期擴建至4萬m3/d,擴建后的污水處理廠總處理規模達到10萬m3/d,建設后出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中的一級A排放標準。但近幾年,隨著入住城區的企業、居民增加和排污管網的完善,污水排放量也在不斷增加,該污水廠現有規模及處理能力已不能滿足城區污水量的增長,因此本次工程根據污水量增長的情況對現狀污水廠采用MBBR工藝進行原池擴容改造,擴容后規模為12萬m3/d,出水水質仍滿足一級A排放標準,并保留水廠再次提標的可能性,設計進水水質如表1所示,現有構筑物參數如表2所示。
1.2 改造難點
本項目的改造難點包括:
1)原廠區內提量,水量從10萬m3/d增加到12萬m3/d,提量20%,水廠內已無生化池擴建用地,水廠兩邊臨海,兩邊為居民區,無法擴建;
2)進水水質波動較大,與當地季節有關,旅游季節人口增加,水質濃度波動也隨之變化較大;
3)工期緊,水廠已超負荷運行,出水因超負荷波動,對環境有較大壓力;
4)提量同時應保留未來進一步提升至準IV類水的可能性。
02 方案設計與系統調試
2.1 技術路線
項目初步確定在MBBR路線與MBR路線中進行比選。
MBR路線,即對現有四期生化池進行改造,使其處理能力由4萬m3/d提高至6萬m3/d,總處理能力達到12萬m3/d。MBR方案采用A/A/O+MBR的組合,工藝成熟、穩定、可靠,同時結合先進的膜分離技術,其占地小、流程較短、耐水質沖擊負荷、出水穩定可靠、控制管理方便,能夠保證出水穩定優質達標,出水可以直接成為多種用途的回用水資源。但需要新建曝氣設備間且需安裝整套膜處理設備,整個項目噸水投資為570.8元/m3。同時由于MBR工藝的運行需要較高的曝氣,且需要定期沖洗,所以運行成本相對較高,單位處理成本超過1.5元/m3。MBR直接與生物處理工藝相結合對膜的壽命影響也較大,更換成本較高。MBR方案需進行膜設備間、新曝氣系統、二沉池出水管線改造等,施工周期45天。
MBBR路線,即對現有二級設施進行改造,二期、三期、四期增加處理能力,總處理規模增加2萬m3/d,改造后污水廠污水處理規模達到12萬m3/d。MBBR方案工藝成熟,目前國內應用超過800萬噸/天,已在無錫蘆村[1]、青島團島[2]等項目中被廣泛應用。在提量方面,包括山東兗州[3]、青島李村河[4][5]、崇福污水廠等多個應用,處理效果好。綜合考慮二三期二沉池運行情況,MBBR方案運行管理簡單,核心組件十五年不需要更換,運行成本相對低。整個項目噸水投資為500元/m3,單位處理成本1.03元/m3。MBBR方案需對生物池部分改造、二沉池改造,施工周期40天。
綜上所述,結合該污水處理廠現有條件,綜合考慮用地、處理效果、投資及運行等因素,MBBR方案先進、可靠、穩定,因此采用MBBR工藝作為本次擴容工程的處理工藝。
2.2 改造方案
本項目最終的工藝路線如圖1所示。
改造方案主要包括五部分:
1)提量水量分配,對增加的2萬m3/d的水量其中二、三期設施各增加7500m3/d,四期設施增加5000m3/d,生化池的改造在原池基礎上進行,將原A/A/O工藝的O段鑲嵌入MBBR工藝,滿足提量要求,強化處理效果,提高系統穩定性;
2)MBBR功能區設計,為了盡可能縮短工期,在改造過程中厭氧區保持不變,把原缺氧區和好氧區的前40%部分變為缺氧區;好氧區采用兩級MBBR設計,采用微動力混合池型,強化系統抗沖擊能力,且實際運行過程中可以根據氨氮和總氮的去除情況,靈活調控第一級MBBR區溶解氧,實現同步硝化反硝化(SND),平衡氨氮和總氮處理效果;選用SPR-3型填料,有效比表面積為800m2/m3,符合《水處理高密度聚乙烯懸浮載體填料》行業標準[6],具有水力特性好、能耗低、使用壽命長等優點;設計時考慮今后進一步提標的可能性,控制填充區域填充率<45%,為今后可能的提標留有余地;
3)二沉池改造,考慮提量后二沉池表面負荷增高的影響,對二三四期平流式沉淀池采取增加水力擋板和集水槽優化等措施,改造刮吸泥設備;
4)高效沉淀池改造,新增混合區,將原有混合區改為絮凝區,混合和絮凝設備重新優化選型,對加藥和回流位置進行優化調整。增加絮凝時間,使其處理能力達到10萬m3/d,沉淀區尺寸為29.73m×31.10m,混合時間為1min,絮凝沉淀時間為8min,上升流速為15.30m/h;
5)轉鼓過濾器;現有V型濾池尺寸為30×38m,設計規模為8萬m3/d,濾料采用石英砂均質濾料,有效粒徑d10為0.9-1.2mm,不均勻系數K80≤1.4,濾料厚度為1.20m,濾速為5.97m/h,運行時間為175min。反沖洗時間為25min;考慮到水廠現有空地及工期問題,選用轉鼓過濾器對高效出水進行過濾,去除懸浮物指標,設計進水量2萬m3/d,出水SS≤10mg/L;
2.3 系統調試
由于調試初期,系統受到沖擊,進水COD和氨氮遠高于設計值,調試分為兩個階段,第一階段使系統恢復正常,第二階段填料掛膜,填料掛膜關鍵是調節好填料的流化狀態,根據出水情況逐步提升水量,控制MBBR-1區溶解氧為2-3mg/L,控制MBBR-2區溶解氧為3-4mg/L,外回流為100%,內回流為200%,系統恢復正常后經過約30d的調試運行,水量達到設計值(12萬m3/d),穩定運行。
03 運行效果分析
3.1系統的COD和氨氮處理效果
調試初期(1-4d)進水COD遠高于設計值,約為800-1000mg/L之間,疑似部分垃圾滲濾液進入污水管線,正常條件下(5-100d)生物池進水COD均值為600.00mg/L,生化系統對COD去除效果如圖2所示。調試初期,考慮到系統受到沖擊,加大排泥量,及時將受到沖擊的污泥排出系統,促進新的活性污泥的生長。生化系統降解COD的變化規律分為三個階段,第一階段是系統恢復期(5-22d),出水COD均值為42.48mg/L;第二階段為系統恢復后(22-52d),生物池出水COD均值為28.00mg/L;第三階段為填料成熟后(52-100d),生物池出水COD均值為22.00mg/L。填料掛膜后出水COD比之前降低21.40%,分析原因可能是隨著好氧池填料的投加,某些污泥齡較長的專性菌種在填料上富集,提高了COD的去除效果。
調試初期,生化系統已遭受進水沖擊,進水COD和氨氮遠超設計值,出水嚴重波動。系統恢復后,水質波動仍然存在,進水氨氮最大值為72.00mg/L、最小值為35.00mg/L、均值為53.30mg/L,超出設計值,但出水水質已經達標,并且隨著填料上生物膜的成熟,出水氨氮降低到1.00mg/L以下,生化系統對氨氮的去除效果如圖3所示。對比系統恢復后(22-52d)和生物膜成熟后(52-100d)的氨氮數據,生物池出水氨氮均值分別為4.20mg/L和0.50mg/L,去除率分別為92.12%和99.06%。這主要是兩方面的原因,一方面是隨著懸浮填料的投加,容易使污泥齡較長的硝化菌在填料表面大量生長,增強了系統的硝化能力,另一方面是隨著硝化反應的進一步加強,回流的硝態氮濃度的升高,在缺氧區發生的反硝化反應消耗了更多的碳源,降低了好氧區的COD負荷,促進了硝化反應的進行。對于沖擊,實質上是有機物超過設計值進入了好氧區,擠占了懸浮態污泥中硝化菌群的代謝和增殖空間,使之在污泥中占比不足,難以達到預期效果;而懸浮載體的加入,盡管仍存在水質沖擊,但可提供空間讓硝化菌群逐步富集,系統的抗沖擊能力提升,系統處理效果逐步改善。
3.2 系統的TN去除效果
生物池進水TN均值為63.00mg/L,系統恢復后(5-22d)和生物膜成熟后(52-100d)生化池出水TN均值分別為13.70mg/L和10.40mg/L,去除率分別為78.25%和83.50%,出水TN穩定達標,生化系統對TN去除效果如圖4所示。改造前,系統的TN去除率平均為75.00%,且需要投加碳源20.00mg/L(BOD計,乙酸鈉)以保證處理效果穩定;改造后,未投加碳源、水量增加20.00%的情況下,TN去除率提高至83.50%。之所以改造后系統TN去除性能顯著提升,一方面,系統硝化的徹底為反硝化提供了基質,是反硝化良好的前提;另一方面,系統改造后,硝化主要由懸浮載體承擔,污泥齡控制在8-12d,顯著低于改造前的污泥齡10-20d,泥齡的降低使得污泥活性進一步提升;同時,系統的總回流比為300%,理論上TN去除率為75.00%,實際TN去除率高于理論值,推測伴隨著其他途徑的總氮去除方式。進一步的,對生化系統好氧MBBR區進出水TN進行了測定,可去除TN6-10mg/L,連續測定一周的平均值為8.30mg/L,對總氮去除率貢獻13.20%。從國內其他污水廠運行結果看,MBBR生物膜分層分布的結構,有利于SND現象的產生,且一般TN去除在3-10mg/L[4][5][6][7]。
3.3 系統的TP去除效果
生物池進水TP均值為6.13mg/L,系統恢復后和生物膜成熟后生物池出水TP均值分別為1.47mg/L和0.43mg/L,去除率分別為76.02%和93.00%,在進水TP基本不變的條件下,TP的去除率增加了17.00%,對比改造前TP去除率平均為60.00%更是有極大幅度的提升,生物除磷效果改善顯著,生化系統對TP的去除效果如圖5所示。分析原因,包括MBBR的采用使得污泥齡較改造前有大幅度降低,為聚磷菌群創造有利條件;厭氧段ORP在-260mV~-230mV之間,厭氧段TP均值為13.24mg/L,厭氧條件下釋磷效果好;缺氧段出水TP均值為0.74mg/L,至缺氧末端系統的TP去除率已達到88.00%,TP在缺氧段去除,具備典型的反硝化除磷效果,實現一碳兩用;雖然進水碳源相對充足(C/N>4),但對于同步脫氮除磷碳源(C/N>7)是不足的,而反硝化除磷效果的出現對于碳源可極大節約,使得無需投加碳源情況下,滿足脫氮除磷需求。
好氧段出水TP均值為0.43mg/L,TP去除率達到了93.00%;系統進水STP/TP在67.00%左右,進水SS的含磷率為0.67%,污泥含磷率為3.82%,污泥含磷率達到了較高的水平。缺氧段TP的去除率為88.00%,好氧段TP的去除率為5.00%,通過對比缺氧段和好氧段的聚磷量,缺氧聚磷起主要作用,這不同于我們對傳統A/A/O工藝中缺氧段(主要作用是脫氮)的認知。聚磷菌在厭氧段主要是釋磷并合成PHB,進入缺氧區,部分聚磷菌以硝酸鹽作為電子受體分解細胞內的PHB,降低了聚磷菌體內PHB含量。反硝化除磷(DPB)的出現,對系統氮磷在碳源限制下的同步達標做出了主要貢獻。但對于DPB現象的出現,仍需進一步研究,需要做到定量化控制,也需要在其他污水廠進行效果再現。
3.4 二沉池與高效池運行
二沉池作為泥水分離的主要場所,其運行效果的好壞直接影響著生化段的處理效果。改造后二期和三期二沉池的表面負荷從0.75m3/m2·h增加到0.94m3/m2·h,四期表面負荷0.72m3/m2·h增加到0.81m3/m2·h。為了進一步降低二沉池出水懸浮物以及強化除磷效果,高效沉淀池在混合區投加三氯化鐵,投加量為10.00mg/L,在絮凝區為了進一步增加絮體體積,增加絮體的沉降性,投加絮凝劑PAM,高效沉淀池出水TP穩定在0.30mg/L以下。
04 結 論
1)采用MBBR改造,系統水量從10萬m3/d提升至 12萬m3/d,出水水質穩定達到一級A標準,優化運行可達到準IV類標準;
2)生化池出水TN均值為10.40mg/L,TN去除率為83.50%,好氧段發生TN去除現象可去除TN6-10mg/L;
3)生化池出水TP為0.43mg/L,TP去除率為93.00%,缺氧段發生顯著的TP去除現象,在高效沉淀池投加鐵鹽絮凝劑后,TP可以降低到0.30mg/L以下;
4)系統內SND及DPB的出現,實現了碳源限制下的同步強化脫氮除磷,未投加碳源情況下TN和TP穩定達標,通過SND途徑去除TN占比13.20%,通過DPB途徑去除TP達到88.00%,實現了節能降耗。
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