案例:咖啡初加工廢水處理工藝及設計
01 咖啡初加工廢水水質特征
云南某咖啡加工有限公司臨滄某加工廠采用濕法加工+生物質鍋爐供熱烤干工藝,建設規模為25m3(鮮果)/d,咖啡初加工廢水主要來源于咖啡鮮果清洗分級、機械脫皮、脫膠及發酵浸泡清洗工序,根據其產生廢水的污染程度,可以將其分為咖啡鮮果清洗廢水、咖啡濕式脫殼廢水(包括發酵浸泡水)和脫膠廢水,其典型污染指標見表1。
由表1可知,
(1)咖啡清洗廢水,約占比2/5,顏色灰黑色,水中含有大量灰塵、腐葉等,SS較大,有機污染物來源于腐爛、破損的咖啡豆,COD等污染物含量與循環使用次數有關,通常小于1 000mg/L;
(2)咖啡濕式脫殼、浸泡發酵廢水,約占比2/5,由于大量果汁、果肉、果膠存在,加之成熟咖啡鮮果中果膠多為可溶性果膠等高分子化合物,廢水成分復雜,懸浮物、果膠、COD、BOD5、氨氮較高,其可生化性差,難以生化處理,為重點處理對象;
(3)脫膠廢水(廢液),顏色變化同脫殼廢水,來源于咖啡脫殼后咖啡果膠混合物的分離,廢水量約占比1/5,主要為果膠水混合物。
三者綜合混合廢水依然具有較大的污染指標,屬于典型的有機污染廢水,污染物為咖啡果上脫落的果皮、果肉及汁水等組成,成分主要為植物纖維、植物蛋白、果糖、植物油脂、維生素及果膠等有機物和沙土等,主要污染指標為色度、pH、SS、COD、BOD5、總氮、氨氮、總磷、總大腸菌群等。
為了解該廢水酸化及污染變化特點,研究選取咖啡加工混合水樣,對廢水pH和COD隨時間的變化進行分析,結果如圖1所示。咖啡加工廢水特征為高有機物濃度、SS和氨氮,果膠多為可溶性果膠,COD主要于溶解態存在,顆粒、懸浮態約占比2 000~4 000mg/L,有機物易酸化導致廢水呈酸性,pH范圍為3~5。
02 咖啡污水處理及工藝選擇分析
前述分析可知,咖啡廢水屬于酸性高濃度有機污染廢水,其BOD5/COD為0.35~0.43,屬于可生化范疇,適宜采用以生化工藝為主體凈化,而COD濃度大于10 000mg/L,選擇厭氧消化和好氧降解相結合較為適宜。但由于廢水酸化pH下降較快,此酸度(pH=3~5)范圍將嚴重抑制產甲烷菌繁殖;其次,廢水中含有大量果殼、果肉碎屑、果膠膠體以及不溶性果膠等物質,很難脫水,微生物分解的效果也不理想。因此,有必要先經過物化預處理實現SS、pH、果膠的去除。
(1)預處理。咖啡果殼含量較大,使用格柵除渣負荷較大,應考慮實現果殼分離及擠壓脫水,宜采用斜篩、螺旋輸送壓縮脫水或干濕分離設備;SS易沉淀,果膠混合物易漂浮,應采用初次沉淀浮渣刮渣一體化構筑物;酸度低影響厭氧消化產氣,應預先提供堿度,采取石灰、堿液、消化出水回流中和等方式調節pH。另一方面,脫膠水漿較濃,呈粘稠狀,脫膠液混合其他廢水將導致污染負荷增大,可在中和池和調溫池之間加入鈣鹽或聚氯化鋁(PAC),鹽析出果膠混合物,而后用聚丙烯酰胺(PAM)調理,經疊螺式脫水機壓濾去除果膠渣,最后再與其他類廢水混合可有效降低后續處理負荷。
(2)厭氧消化。經對比而言,厭氧生物法是比較經濟和有效的,推薦作為主要工藝。但厭氧生化反應器的類型多樣,選用何種類型的厭氧生化反應器對廢水處理十分關鍵,可以根據建設單位經濟、用地條件,選擇目前運行較好的UASB、IC、ABR等厭氧反應器,其中ABR反應器在高負荷情況下,具有高效截留活性微生物、運行費用低、剩余污泥少等優點,適用于處理高濃度有機廢水。
(3)好氧處理。當咖啡廢水經過預處理及厭氧成功消化處理后,其工藝的選擇是比較寬泛的,無特殊要求,但應注意,厭氧出水COD濃度對于好氧環節依然較高,應采用多級處理方式。同時由于該廢水碳氮比約25~20∶1,一般無需特別考慮脫氮除磷,利用微生物增殖及同步硝化反硝化即可實現氮素達標。
(4)三級處理。廢水經過預處理、厭氧好氧結合處理后,基本可以實現達標(GB 8978-1996)排放。三級處理工藝的選擇主要取決于廢水的回用用途,若回用于咖啡初加工,應進一步降低殘留SS、細菌含量,可以選擇高效混凝沉淀、纖維濾布過濾、過濾砂缸等方法。消毒滅菌達標排放可選較為簡單次氯酸鈉消毒,回用則根據用水工段的衛生及潔凈標準選擇二氧化氯、臭氧和紫外消毒等方式。
03 典型凈化工藝設計
3.1 工藝流程及特點
云南某咖啡加工有限公司臨滄某加工廠采用濕法加工,廢水產量為100m3/d,設計進水水質為表1混合廢水水質指標。根據建設方及受納受體水功能要求,經處理后外排廢水應執行國家標準《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)中第二時段的一級標準,結合廢水的水質特征及上述工藝選擇分析,該廠工程案例采用斜篩篩分去殼-混凝沉淀-中和-調溫-ABR厭氧消化產氣-二段生物接觸氧化-高效混凝沉淀-次氯酸鈉消毒組合工藝,工藝流程見圖2。
該工藝特點如下:
①采用斜篩與氣浮相結合,篩分去除大量果殼,混凝設置排泥泵及浮渣刮渣設備去除懸浮顆粒及上浮果膠,控制ABR進水SS≤500mg/L,以免對污泥顆粒化造成不利影響或減少反應區的有效容積。同時輔助于調節池預曝氣,均化水質并防止進一步酸化。
②石灰乳-碳酸氫鈉-ABR回流水三合一中和原水調節pH(6.5~7.5)并提供堿度,防止腐蝕換熱設備,保障厭氧消化快速進入產甲烷階段。
③廢水厭氧消化協同生物質燃料調溫有效降低廢水處理成本,經中溫(30~35℃)ABR厭氧消化轉化有機污染物為甲烷和CO2,可穩定控制實現80%~90%的COD去除率,保障進入好氧工段的COD小于2 000mg/L。
④設中間沉淀池為二段生物接觸氧化池,一段處于高負荷運行,二段設計低負荷運行,可有效緩沖污水有機污染物高負荷進水沖擊,保障出水指標的穩定。
3.2 主要構筑物設計參數
該廠工程案例設計時以平均水量100m3/d和最大污染負荷計算,根據構筑物功能及中試,整個污水處理流程各處理工段污染物設計去除配比見表2。
3.2.1 振動斜篩、氣浮機
果殼固液分離振動斜篩和果膠浮渣氣浮機,直接購置國產成套設備。其中,果殼固液采用ZF-GY-40斜篩振動式固液分離機分離,外形尺寸:L×W×H=1.6m×1.22m×1.53m,污液處理流量≥40m3/h,果殼碎屑去渣率>90%,功率3.2 kW,380 V。氣浮機采用中發環保ZF-QF-10溶氣氣浮一體設備,因水果膠、懸浮物等存在,其濁度較高,配置處理流量≥20m3/h,尺寸:L×W×H=4.0m×3.0m×2.3m,1座,碳鋼防腐結構,需氣量約1.0 m3/min。
3.2.2 調節池
咖啡廢水波動較大,設調節池1座穩定水質水量,兼事故池功能。水力停留時間20h,鋼筋混凝土地埋式,結構尺寸L×W×H=6.5m×3.5m×4.5m,有效水深4.0m。設置污水提升泵2臺(1用1備),帶自耦裝置,流量10m3/h,揚程10m,功率1.1kW;潛達TQJ-260-740-0.85攪拌器2臺,葉輪直徑為320mm,功率為0.75 kW;浮球開關及玻璃轉子流量計各1個,清淤污泥泵1臺及配套排泥管1套。
3.2.3 中和池、調溫池
中和池混合原水與石灰乳、碳酸氫鈉和厭氧消化回流液,pH范圍6.5~7.5,同時提供1 000~2 000mg/L的堿度。中和反應槽選用鋼筋混凝土地埋式矩形池1座,結構尺寸L×W×H=3.5m×2.0m×4.5m,反應時間t=2.0h。采用潛達TQJ-260-740-0.85攪拌器1臺,石灰乳化池1座,碳鋼防腐結構,1 000L加藥系統2套。
調溫池1座,結構尺寸L×W×H=4.5m×3.0m×4.5m,鋼筋混凝土地埋式,兩格室,其中一格裝換熱器,另一格(1.5m×3.0m×4.5m)安裝提升泵,將污水提升至ABR反應池,設置熱水板式換熱系統1套,污水提升泵2臺(1用1備),帶自耦裝置,流量為10m3/h,揚程15m,溫度在線顯示儀1套。
3.2.4 ABR反應池
ABR反應池COD去除率設為85%,進出水COD分別為12 000mg/L、1 800mg/L,污泥濃度60g/L,有機負荷3.0 kgCOD/(m3·d),反應池升流速度0.32mm/s,ABR反應池為矩形鋼筋混凝土半地上式,1座,結構尺寸L×W×H=17m×3m×7.5m,有效容積300m3,水力停留時間72h,格室數5格,第一進水和第五出水格室寬度4m,其余每格3m,每個格室下部安裝污泥排放口便于取樣觀察厭氧污泥性能,上部儲存空間相通,集體收集消化氣;由于水量不大,為簡便施工和節約建設成本,如圖3、圖4所示,每格室下部設置漸寬棱臺,以3個直徑160mm的PVC作為降流管,降流管下部沿棱臺均勻布水,傾角60°,布水系統5套;ABR整體設置混合液回流,同時每格室設置內回流,可調控上升流速和水質。配套混合液回流泵、內回流泵各2臺(2用2備),流量20m3/h,揚程10m,沼氣水封及鍋爐燃燒利用系統1套。
3.2.5 二段生物接觸氧化池
二段生物接觸氧化池中間設置中間沉淀池,以便實現一級高負荷、二級低負荷運行,保障出水穩定。一、二級接觸氧化池各1座,鋼筋混凝土半地上式,一級接觸氧化池,有機負荷1.5 kgCOD/(m3·d),尺寸為L×W×H=8.0m×5.0m×4.5m,有效水深4.0m,HRT為28.8h;二級接觸氧化池有機負荷0.3 kgCOD/(m3·d),尺寸為L×W×H=5.0m×3.0m×4.5m,有效水深4.0m,HRT為9.0h。接觸氧化池體內掛組合填料,直徑為150mm,高度為3m,分兩層,共165m3,配TSW-50-3KW羅茨鼓風機2臺(1用1備),風量1.7m3/min,風壓49.2 kPa,功率4.5 kW。
3.2.6 中間沉淀池、二沉池
中間沉淀池、二沉池均采用豎流式池設計,表面水力負荷1.0 m3/(m2·h),池體結構為正方形,鋼筋混凝土地埋式各1座,結構尺寸L×W×H=3.5m×3.5m×5.5m,其中污泥沉淀區2.2m,下部椎體尺寸為0.4m×0.4m,污泥斗高2.0m,中心管出水口與反射板縫隙0.3m,超高、緩沖層高度各0.5m,總高5.5m。設置污泥回流泵、排泥泵各3臺(4用2備),流量10m3/h,揚程10m,功率0.75 kW,不銹鋼出水溢流堰2套,共28m。
3.2.7 高效混凝沉淀池
因原污水濃度較高,設計二沉池經加PAC、PAM高效混凝沉淀,以保障出水穩定達標。高效混凝沉淀池采用斜管沉淀池,鋼筋混凝土半地埋式,表面水力負荷為1.0m3/(m2·h),尺寸為L×W×H=5.5m×3.5m×5.5m,池內有效停留時間1h,斜管傾角設計為60°,斜管孔徑取50mm,共12m2,內置1個加藥攪拌池,尺寸為L×W×H=1.725m×1.5m×2.0m,以曝氣攪拌,需氣量為0.2m3/min。斜板沉淀區垂直高度、上部水深及底部緩沖層高度均為1.0m,泥斗高2.0m,設置容積為1 000L PAC、PAM加藥裝置各1套,流量60~100L/h,排泥泵1臺,規格同上,不銹鋼出水溢流堰10.5m。
3.2.8 清水池(回用水池)
清水池儲存污水系統凈化出水,以備回用,鋼筋混凝土半地埋式1座,尺寸為L×W×H=6.5m×4.0m×4.5m,有效容積100m3,回用水提升泵2臺(1備1用),流量20m3/h,揚程40m,功率5.5 kW。
3.2.9 污泥濃縮池
污泥濃縮池、消化池布置于設備房下,1座,鋼筋混凝土全地埋式,結構尺寸L×W×H=2.0m×2.0m×4.5m,污泥泵2臺,流量5m3/h,揚程10m,功率0.75 kW。頂部設備房配置疊螺式壓濾機1臺,污泥脫水處理量為50~70kg/h,污泥調理配套PAM加藥系統1套。
3.2.10 設備房
設備綜合用房布置于污水處理調節池、中和池等構筑物上,鋼筋混凝土結構,1棟,有效尺寸為L×W×H=18.5m×3.5m×3.0m,共分5間,包括污泥脫水車間、電控柜、風機、泵房及加藥系統等設備用房。
04 調試運行及處理效果
臨滄某咖啡加工廠污水處理站于2018年8月建成,咖啡采收加工期間為2018年10月初至2019年3月,氣溫5~25℃,平均12℃,霜凍不明顯。該工程活性污泥采用城市污水處理廠污泥進行接種馴化,其中ABR反應池污泥投加污泥消化池、化糞池污泥,投加量約20t,生物接觸氧化池污泥取自城市污水處理廠80%脫水污泥約5t,接觸好氧池悶曝24h后,開始逐步泵入咖啡廢水,白天進水,晚上悶曝,其中,ABR通過混合液和原水控制上升流速,進行污泥掛膜、馴化,中和池調節pH為6.5~7.5。
初期調試時,嘗試不進行調溫控制,研究不控溫是否能滿足處理要求。觀察發現,若保證污水達到GB 8978-1996中第二時段的一級標準,污水處理量僅能達到設計負荷的20%~30%。2個月后,開始啟動調溫換熱系統,控制ABR進水溫度在30~35℃中消化,持續調試運行1月后,達到24h連續進水,滿負荷運行。開始控制溫度后,采用COD哈希消解儀、測定儀連續監測ABR和整個系統的進出水COD指標,發現去除效果良好。ABR進水、出水COD含量差距明顯,去除率為85%,達到預計設計標準;其總體運行良好,系統出水水質達到GB 8978-1996中第二時段的一級標準,總體COD去除率達97%。結果如圖5所示。
在調試期間,廢水經多次循環回流后,進入調節池長時間儲存,穩定其水質水量,降低有機負荷,待ABR反應池啟動完成后,再進行處理。且初期調試時間較長,待調試完成后,后續啟動可在1個月內完成。此外,咖啡果實成熟時間不同,前期咖啡廢水量較少,可以在調節池中儲存一段時間,且實際運行中,污水處理廠一般通過預留廢液,在咖啡采收加工前進行啟動工作,為后續廢水處理奠定基礎。
05 技術經濟指標
本項目總投資為282萬元,其中土建工程150萬元,設備購置、安裝及管理等費用132萬元。咖啡原水處理運行費用約4.68元/m3,包括電費1.22元/m3(總裝機容量22 kW),石灰、絮凝劑等藥劑費1.14元/m3,調溫生物質燃料費2.0元/m3,人工0.3元/m3。
06 結 論
(1)咖啡初加工廢水為酸性高濃度有機廢水,含大量的懸浮物、BOD5、COD、有機氮、氨氮、果膠等有機污染物質,若不經處理而直接排放,將使得周圍水體嚴重富營養化,嚴重破壞水體的自凈能力,造成受納水體發黑變臭,影響環境和農業灌溉。高酸度、高果膠、懸浮物和高有機污染物是其咖啡廢水的典型特征。
(2)咖啡初加工廢水總體上屬于可生化性廢水,其凈化應考慮預處理+厭氧消化+好氧氧化+三級處理的凈化工藝路線。依據其路線,結合工程實際案例,采用斜篩篩分去殼-混凝沉淀-中和-調溫-ABR厭氧消化產氣-二段生物接觸氧化-高效混凝沉淀-次氯酸鈉消毒組合工藝,可有效去除污染物,出水水質穩定達標。
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